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錦州石化精細管理降低儲運能耗
日期:2024-12-20
  “自低溫余熱利用項目投用后,儲運部罐區1.3兆帕蒸汽每小時消耗降低了29.6%,預計每年可以減少蒸汽消耗6.4萬噸,節約成本超千萬元。”12月16日,錦州石化儲運部儲運專業副主任何泉湧說。
 
  為在儲罐維溫和重油管線伴熱上挖掘節能潛力,錦州石化細化過程管控,持續提升油品儲運能耗管理水平,不斷降低油品儲運過程能耗。公司利用含硫污水汽提裝置的低溫熱水為41.04萬立方米的重油儲罐提供升溫器維溫熱源,實現了原油、蠟油、船燃罐區全部使用低溫熱源替代蒸汽熱源,同時為97條總長度3600米的蒸汽伴熱線提供熱源,節省了大量的蒸汽消耗。
 
  錦州石化動態調整伴熱線投用,停用輕質油、重油連續運行、閑置置換管線蒸汽伴熱,對重油雙伴熱線、間歇走油管線伴熱線實施動態管理;根據原油儲罐儲存油種和凝固點差異,科學設定儲罐維溫KPI指標及控制措施,在保證油品流動性的前提下,降低油品儲存溫度,減少儲罐維溫蒸汽消耗。
 
  錦州石化充分挖掘節電潛能,利用儲罐與鐵路罐車裝卸棧橋的高度差,減少輸油泵的啟動,實現汽、柴油自壓裝車;根據電網的峰谷電價政策,動態調整輸油時間表,從而有效降低輸油泵的用電成本。此外,錦州石化結合火車槽車車型和油品工況密度,計算出每類槽車裝車預裝量,最大程度提高火車槽車充裝率。
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