6月初,茂名石化煉油加氫裂化裝置傳來喜訊:5月份加氫裂化能耗下降至26.1千克標油/噸,同比降低了5.38個單位。繼今年3月份創下能耗歷史最低水平后,5月份再次刷新歷史最低記錄。
悶熱的茂名,加裂人沒有松懈要求,他們通過精細管理和優化操作,超負荷率完成計劃110.2%,在能耗的前沿與炎炎夏日兢兢業業地“較勁”著。
精心操作與能耗“較勁”
“車間將在5月份進行7#白油料管線的改造,工藝專業人員要及時調整好裝置爐子的參數。”4月末的辦公例會上,車間主任巫進文提出。
會后,車間工藝專業人員全程加班,對裝置未雨綢繆跟蹤,密切分析7號白油料停產后,各項可能影響能耗的參數變化,確定重點,并根據裝置現在投產情況,要求班組人員精心操作,確保在7#白油料停產期間操作正常。
工藝專業人員將分餾加熱爐的出口溫度適當優化,燃料氣耗量得到減少,既節省了燃料氣,確保能耗不升,還為能耗的降低起到了鋪墊的作用。
精細管理和能耗“比拼”
“循環氫采樣之前,氣袋要多次置換,確保循環氫純度合格。”
每天早上7點半的交接班會上,車間工藝組及時跟蹤分析站的采樣數據,對氣體采樣提出嚴格要求,要求循環氫中氧氮含量總和不大于3%。班組內操仔細觀察循環氫純度,當其低于85%則及時做出調整。
車間通過不斷優化循環氫純度,保證循環氫中硫化氫含量在指標范圍,一個月下來,加氫裂化裝置循環氫純度大幅提高,使得CT-101中壓蒸汽耗量減少1041噸。車間的每項嚴細管理推動著裝置能耗穩住,使其不升高。
“分部專業人員時常對各項指標予以關心,我們對指標的控制更上心!”加裂內操小張說,現在人人都在立足崗位的基礎上,不斷追求卓越,事爭第一。
精益求精讓能耗“低頭”
在聯合六車間,班長李飛帶領全班高效率科學巡檢,在保證裝置安全生產的前提下,加強對裝置各個水冷器冷卻水的調節,根據氣溫高低,優化循環水用量,堅持每周對裝置各個水冷器進行一次檢查,保證循環水進出口溫差合適。
班長郭永江帶領班員嚴格控制各個加熱爐的氧含量,加強對爐子風門、煙道擋板、火嘴的調節,保證燃燒質量。
“坐在中控室里對節能降耗作用不大,只有多泡裝置,才能為節能降耗多作貢獻。”郭班長說。
為做好節能降耗工作,聯合六車間在全車間范圍內開展了加強現場管理的行動,激發出員工極大的工作熱情。從5月1日至5月31日,班組認真查找現場“跑冒滴漏”現象,當班立即整改,整改率達到100%,既達到節能降耗的目的,還可以提高職工精細化管理主人翁的意識。
“我們加強節能機泵管理,每天專人檢查現場節能機泵,保證節能機泵投用率100%,達到節電,從而為降低能耗最大服務。”車間工藝員梁民新說。
“車間的節能降耗工作,我們都是從一點一滴做起。”車間外操小莫說。