截至18日,西昌鋼釩5月份已完成熱軋產量6.37萬噸,軋線成材率達95.24%,一次性合格率為90.41%,分別較4月份增長1.72%和5.02%;噸鋼廢次量為23.96kg/t,噸鋼軋制費為278元,分別較4月份減少39.54kg/t和205元,工序成本指標呈現持續走低的良好勢頭。
作為西昌鋼釩重要的生產環節,熱軋工序抓好成本控制對該公司生產成本的降低至關重要。為此,該公司多次召開熱軋工序成本分析會,對影響熱軋生產成本的因素進行專題分析,把提高熱軋成材率和降低能源消耗作為成本控制的關鍵著力點,使降本增效工作與生產經營有機結合;以規模效益為核心,建立精細化管理制度,嚴把計劃審核關,嚴格控制每個環節的費用開支。
進入二季度以來,西昌鋼釩熱軋廠加強設備調試投用,繼續提高主軋線連續運轉率,釋放熱軋產能,使日均產量逐步攀升,穩定在了5800噸左右;加強對品種結構的分析,研究影響成材率的原因,切實執行好工藝制度,杜絕中板及CB卷的產生,提高了軋線成材率。精成作業區加強挽救修復工作,控制切頭、切尾長度,降低廢次品量,使噸鋼廢次量下降。各作業區、科室加大現場巡檢考核力度,減少現場跑、冒、滴、漏現象,節約能源消耗。同時,該廠還進一步加強精細化管理,減少物料、備件在使用過程中的浪費,全方位控制好工序成本指標,取得了明顯成效。
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