進入2012 年,氧化鋁市場疲軟,原煤、液堿、電價持續攀升,面對內外部的嚴峻挑戰,廣西華銀鋁業有限公司緊緊圍繞控虧增盈的核心任務,眼睛向內,深挖潛力,通過優化內部管理、技術改造兩大舉措,深入開展降本增效活動,取得良好成效。
該公司領導班子清醒地認識到,保生存謀發展不僅僅是班子成員和管理干部的責任,更是全體員工肩上的硬性任務。因此,必須調動起全體員工投身控虧增盈攻堅戰的主動性和積極性。目前,該公司創新考核機制,對干部員工實行動態考評,以2011 年下半年平均消耗指標為基數,作為對各單位和部門的考核指標,將收入與干部員工個人業績貢獻掛鉤,拉開收入差距,讓每名員工都有指標、有壓力、有動力。
該公司發揮黨群系統的優勢,把部分控虧增盈攻關課題分解到黨群系統,全方位、全過程服務生產經營。黨委牽頭提高氧化鋁溶出率,降低生產成本;紀委負責大宗原材料、備品備件、工程項目的效能監察,從源頭查堵漏洞;工會以降低無煙煤單耗、降低氧化鋁煤氣單耗為課題,開展形式多樣的勞動競賽;團委發動團員青年修舊利廢,節約物料和備品備件消耗。一系列管理舉措的出臺實施,形成了黨政齊抓共管、合力打贏控虧增盈攻堅戰的有利格局,更為創先爭優活動、“三型”黨組織創建活動提供了廣闊的舞臺。
打贏控虧增盈攻堅戰,技術改造是關鍵。華銀鋁業以科技創新為先導,先后實施了一系列技術攻關改造項目。據測算,每年可節約成本超億元。
該公司從今年起,利用生產廢水回收煤氣余熱,再將加熱的廢水返回生產流程,每年可節約成本1975 萬元,取得了經濟效益和社會效益的雙豐收。除此之外,一組數據也印證了一項項技術改造項目的實施效果:氧化鋁焙燒爐煙氣余熱回收項目,每年可節約7154.97 噸標準煤;氧化鋁包裝袋改造項目,將小包裝改為大包裝,每年節約人工費、包裝袋費、機物料消耗等約2000 萬元;通過實施排泥管線優化,排泥濃度從28%提高到30% ,每年可節約400 萬元。在各項改造攻關項目中,華銀鋁業合理利用各種廢舊材料、備件和閑置設備,組織自有檢修力量進行改造,最大限度減少外委施工費用。
無法改變氣溫,只能適應氣溫。廣西華銀鋁業沒有把希望寄托于外部市場環境的改變,而是靠優化管理和技術改造,用“兩條腿”踏出了一條“增效路”。據了解,該公司還將持續開展“查漏堵漏”等降耗增效活動,不斷拓寬企業的盈利空間。
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