今年以來,面對嚴峻的生產經營形勢,鞍鋼股份大型總廠創新專項監督模式,以油脂消耗管理專項監督和攻關治理相結合的方式,助力降本增效工作取得新突破。今年前7個月,該廠連軋生產線液壓油月均消耗同比降低25.6%。
為解決部分液壓設備在運行中出現漏油現象,該廠在加強維護和修復的基礎上,強化液壓油損失、設備漏油原因分析研判,查找漏點,系統施治,進一步完善油脂品降耗的日常管理,嚴格控制日常油脂的進出及油脂損耗;加強油脂消耗的常態化排查,及時消除跑冒滴漏現象;嚴格落實油脂系統管理規定,細化執行油站的各項管理標準及潤滑點位的執行標準,增強管理措施的可操作性、可控性。
該廠堅持開展監督檢查和定期檢查,針對重點部位、重復性問題對作業區進行監督檢查,加強日常點檢維護巡查,結合油脂消耗臺賬,建立數據分析機制,由專人負責收發,做到實時管控、重點管控;建立全時段管控措施,確保液壓站液位控制、聯鎖有效;采取技術改進和優化控制手段,實現報警液壓低于工作時最低波動液壓2格以內,停機液位低于報警液位2格以內,嚴防油箱漏空事故發生。針對利舊的液壓管路,制定排查周期實行定期檢查,優化用油管控,對開放式潤滑部位核定用油數量,在保證潤滑的前提下實現潤滑油脂的最低消耗。
此外,該廠還積極組織職工開展油脂消耗攻關治理,實施“950液壓管線完善”合理化建議,避免漏油造成的停機事故發生,實現增產創效17.2萬元;實施“冷床收集區液壓閥臺改進”合理化建議,避免掉落鋼坯砸壞管路及液壓閥臺,創效4.8萬元;開展“熱鋸輥道側推油缸底座緊固改進”“液壓油管下方動力電纜、操作電纜路徑改進”兩項攻關,創效70余萬元。