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邯鋼冷軋廠上半年“雙高”和新產品達64.67萬噸
日期:2012-07-12
    酸洗線、冷基鍍鋅線、熱基鍍鋅線平均工序能耗達到國內同行業最好水平;酸軋線工序能耗位居國內同行業前三名;酸軋線成材率達到國內同行業先進水平;生產成本進一步降低,節約維修費用278萬元,節約備件輔料費用463萬元,節約油品24萬元
    1—6月份,冷軋廠生產“雙高”和新產品64.67萬噸。酸洗線、冷基鍍鋅線、熱基鍍鋅線平均工序能耗分別為8.87kg/t、34.38kg/t、44.81kg/t,達到國內同行業最好水平。酸軋線工序能耗為14.99kg/t,位居國內同行業前三名;酸軋線成材率完成96.66%,達到國內同行業先進水平。生產成本進一步降低,節約維修費用278萬元,節約備件輔料費用463萬元,節約油品24萬元。
    該廠緊密結合大討論活動,在中層干部中開展了“抓落實、勇擔當、嚴管理、創一流”的大討論。由科級干部和一、二檔技術主管針對生產安全、崗位操作、技術質量、設備管理等在成本管理方面存在的不足,制定了58項攻關課題,落實攻關措施責任到人,實行全過程產品成本控制。經過兩個多月攻關,壓縮裝車時間、軋機啟動斷帶等課題已取得明顯成效。攻關組通過梳理整車裝載加固流程,將部分工作穿插前移,加強與上下游溝通和協調組織,東、西區裝車時間分別縮短到了目前的38分鐘和40分鐘。針對軋機打滑現象,通過改善工作輥粗糙度,4——6月份未發生一起因打滑造成的啟動斷帶事故,減少損失6.8萬元。
    與此同時,該廠轉變思想觀念,堅持以提升產品品質來提升產品效益。加強工序間質量追溯和重點產品質量跟蹤,提高產品一次合格率;對于出現的質量問題,采取“百分之百分析,百分之百挽救,百分之百制定措施”,降低改判量,減少各種原因降級、改判導致的質量損失。各生產線成立了非計劃品攻關隊和非計劃品督導組,組織車間、科室負責人、技術人員和區域主管每日在現場查看缺陷,尋找問題根源,對于缺陷產品進行100%挽救。6月份,該廠非計劃品率降至0.58%。
    此外,該廠充分調動員工積極性,鼓勵干部職工多提合理化建議,對于有效提升產品質量、減少產品缺陷的建議,給予獎勵。該廠職工提出的《熱基鍍鋅線加熱爐爐溫快速升降控制方法改進》建議,使鍍鋅線開車廢品量減少30%,年可創效52萬元。
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