一季度,首鋼京唐煉鋼作業部各項生產指標實現逐步攀升,其中,生產板坯218.4萬噸,超計劃7.8萬噸。品種鋼83.4萬噸,超計劃14.67萬噸,1.8米-2.0米超寬幅汽車板等新品種的試制,煉成率達到100%,主要經濟指標不斷攀升。
一季度,煉鋼作業部認真貫徹首鋼“兩會”和京唐公司2012年度工作會議精神,結合當前嚴峻的市場形勢,組織干部職工進行學習討論,圍繞如何完成2012年842萬噸板坯、345.4萬噸品種鋼和730元/噸的計劃指標,層層算帳,人人對標,針對鑄機專業化生產、開發“一鍵式”精煉、推廣連鑄中包快換、在線調寬、異鋼種連澆等50多項內容,共提報合理化建議128項,采納8項。同時他們狠抓項目措施的分解落實,工序成本、鋼鐵料消耗等主要技術經濟指標均創出新水平。2月2日煉鋼94爐,澆鑄板坯2.77萬噸,刷新日產歷史紀錄。3月31日至4月1日,3號1650毫米板坯連鑄機首次實現在同一澆次中先后3次成功“飛包”( 連鑄機中間包快速切換),連續澆鋼38爐,澆鑄板坯11020噸,鑄機連續作業26小時41分鐘,一舉創出了連澆爐數、鑄坯產量、連續“飛包”次數三項歷史紀錄。
加強生產組織,確保生產順穩。今年初,煉鋼作業部完成了脫碳和脫磷跨兩臺新天車的安裝調試,基本上消除等鐵水、等廢鋼、等鋼包的“三等”現象,加快了前道煉鋼的生產節奏。同時,他們優化生產流程,組織4臺鑄機按專業化生產,部分品種鋼由原來多座轉爐交叉冶煉,改為同一轉爐對同一種精煉上同一臺鑄機,生產流程由原來的網狀路線變為線型路線,流程更加順暢;優化生產工藝,脫磷爐改進壓渣劑,每爐鋼冶煉周期縮短了2.7分鐘,“半鋼”生產能力由每班12爐提高到15爐。煉鋼區通過提高供氧強度等措施,使每爐鋼冶煉周期縮短了2分鐘。精煉區加強對RH爐生產攻關,鋼水真空比由42%提高到46%;加強設備功能和精度管理,連鑄區進行結晶器窄面水箱改進,提高流量和冷卻效果,解決長期困擾生產的結晶器鍍銅層脫落的工藝難題,鑄機提速每分鐘平均提高了0.5米-1米。煉鋼作業部充分發揮調度系統的組織協調作用,優化“自動排產”系統,提前半個小時將生產計劃下達到指定轉爐、精煉爐和鑄機,便于相關人員提前做好生產準備,同時增設四班“鋼包調度”,動態跟蹤鋼包運行情況,在線鋼包數量得到嚴格控制,加快鋼包周轉速度,減少了鋼包溫降。
優化品種結構,提高鑄坯質量。煉鋼作業部一季度計劃生產高端戰略產品5.2萬噸,領先產品24.2萬噸,汽車板40萬噸。為做好提高品種質量這一重點工作,煉鋼作業部在干部職工中開展學習討論,進一步增強干部職工的緊迫感,自覺加大高新品種的開發力度。一月份組織生產X80管線鋼37爐,1.43萬噸,成分全部合格,工藝控制更加穩定成熟。同時,他們加大新品種開發,成立項目攻關組,逐個工序分析工藝、設備、操作情況,制訂控制增碳、增氮、增磷等措施20多條,下發《家電板SDX54D生產指南》,提前對相關人員進行培訓,并深入現場指導操作,組織生產高端家電板SDX54D、電力塔專用鋼Gr65、1.8-2.0米超寬幅汽車板等新品種的試制,煉成率由初期的50%提高到100%。
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